2023年數(shù)控機(jī)床維修從入門到精通優(yōu)秀

格式:DOC 上傳日期:2023-04-27 12:10:51
2023年數(shù)控機(jī)床維修從入門到精通優(yōu)秀
時(shí)間:2023-04-27 12:10:51     小編:zdfb

人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

數(shù)控機(jī)床維修從入門到精通篇一

由于數(shù)控機(jī)床各單元(除驅(qū)動(dòng)器外)與數(shù)控系統(tǒng)之間都是通過pc接口(1/o)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞和控制,因此,許多故障都會(huì)通過pc接口信號(hào)反映出來,我們可以通過查閱pc機(jī)床側(cè)的1/o信號(hào)診斷各種復(fù)雜的機(jī)床故障或判別故障在數(shù)控系統(tǒng)還是在機(jī)床電氣。其方法很簡(jiǎn)單,即要求熟悉全部pc(機(jī)床側(cè))接口信號(hào)的現(xiàn)行狀態(tài)和正常狀態(tài)(或制成一張表格),診斷時(shí),通過對(duì)全部pc(機(jī)床側(cè))接口信號(hào)的現(xiàn)行狀態(tài)和正常狀態(tài)逐一查看比對(duì),找出有故障的接口信號(hào),然后根據(jù)信號(hào)的外部邏輯關(guān)系,查出故障原因。當(dāng)你熟悉了pc接口信號(hào)后,應(yīng)用這種pc接口比對(duì)法,非常簡(jiǎn)便快快捷,而且避免了分板復(fù)雜的梯形圖程序。

瑞士studer s45一6磨床配備西門子3gg系統(tǒng),為雙nc雙plc結(jié)構(gòu),該系統(tǒng)具有很強(qiáng)的自診斷功能,發(fā)生故障時(shí),可以借助屏幕提示,快速診斷修復(fù)故障。但是如果發(fā)生系統(tǒng)無法啟動(dòng),并且plc處于停止?fàn)顟B(tài),屏幕不亮,那么系統(tǒng)的自診斷功能將無法發(fā)揮作用,導(dǎo)致診斷困難。發(fā)生這種故障的原因比較多,如果電池電壓低于2.7v,必須更換電池;如果nc或plc硬件損壞,需要更換電路板;如果機(jī)床的24v電源低于21v,需要檢查電源電路和負(fù)載。

但是我們碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是機(jī)床數(shù)據(jù)異常這類軟故障。其原因比較復(fù)雜,如電網(wǎng)干擾、電磁波干擾、電池失效、操作失誤等均有可能造成機(jī)床數(shù)據(jù)的丟失或混亂,以致系統(tǒng)無法啟動(dòng)。

象這類軟故障我們可以采用全清恢復(fù)法使系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行。3gg系統(tǒng)的全清步驟如下:

(1) 機(jī)床數(shù)據(jù)、用戶程序、設(shè)定數(shù)據(jù)和背景存貯器的清除;

(2) 3gg系統(tǒng)的初始化;

(3) plc清零;

(4) 恢復(fù)被清除的全部數(shù)據(jù)、程序。一般需要設(shè)定波特率,調(diào)出128kb內(nèi)存,然后,通過磁盤等媒體輸入數(shù)據(jù)、程序。

(5) 試驗(yàn)并檢查伺服系統(tǒng)的全部kv系數(shù)。

(6) 完成這些步驟后,系統(tǒng)恢復(fù)正常。

故障障實(shí)例:fanuc一besk伺服驅(qū)動(dòng)板十15v負(fù)載軟擊穿燒保險(xiǎn)絲。我們維修時(shí),通過初步檢查判定故障原因是負(fù)載局部短路,并且用數(shù)字表測(cè)得十15v對(duì)“地”電阻,正常板為1.3kω 故障板為300ω。因?yàn)橥姾脽kU(xiǎn)絲,根本無法通電檢查,所以只能做電阻測(cè)量或拆元件檢查。

但是,由于該伺服板的十15v電源與其負(fù)載(24只集成元件)的.印刷電路成放射型結(jié)構(gòu),所以,電阻測(cè)量時(shí)無法做電路切割分離,并且由于元件多且為直接焊裝,也不可能逐一拆卸檢查。維修的實(shí)際操作十分困難,即使故障解決了,也往往弄得電路板傷痕累累。處理這種既不能做電路切割分離或元件拆卸也無法通電檢查的故障,我們采用電阻比對(duì)法檢查很方便。診斷檢查時(shí),不切割電路也不焊脫元件,而是直接測(cè)量十15v端與各集成元件的有關(guān)管腳問的電阻值,同時(shí)將故障板與正常板做對(duì)應(yīng)值比較,即可查出故障。處理以上故障時(shí),考慮到元件管腳多,所以首先分析厚膜塊內(nèi)部電路(圖中已標(biāo)出)和集成塊管腳功能圖,然后從中篩選出若干主要的測(cè)試點(diǎn),做電阻測(cè)量。當(dāng)測(cè)量到q7時(shí),發(fā)現(xiàn)其3腳( + 15v)對(duì)14腳(輸出)電阻為150ω(正常為6kω ,懷疑q7(lm339)有問題,更換q7后,伺服板恢復(fù)正常,說明q7管腳間阻值異常系內(nèi)部軟擊穿,從而引起電源短路。

有些控制過程,如步進(jìn)電機(jī)的自動(dòng)升降速過程,直流調(diào)速器的停車制動(dòng)過程,只有零點(diǎn)幾秒的瞬間時(shí)間。查尋這種快速過程的電路故障,顯然無法采用一般儀表進(jìn)行故障跟蹤檢測(cè),所以故障診斷比較困難。下面通過故障實(shí)例一5v型直流可控硅主驅(qū)動(dòng)停車時(shí)間太長的故障,介紹我們采用的特殊方法一分步模擬法。

經(jīng)過對(duì)故障板的初步檢查,判斷故障原因在v5主驅(qū)動(dòng)器制動(dòng)電路。該制動(dòng)控制邏輯復(fù)雜,涉及電路多,診斷故障決非舉手之勞,而且由于制動(dòng)過程短,無法測(cè)量,所以我們采用分步模擬法進(jìn)行診斷檢查。由電路原理得知制動(dòng)過程如下:(1)本橋逆變,釋放能量;(2)自動(dòng)換橋,再生制動(dòng);(3)再次換橋,電路復(fù)原。

為了分步測(cè)量的需要,以速度指令、速度反饋和電流反饋為設(shè)定量,將以上過程細(xì)分為八個(gè)步驟(列成一張表),然后逐步改變相應(yīng)設(shè)定量,檢測(cè)有關(guān)電路信號(hào),對(duì)照電路邏輯,查出故障。我們做分步測(cè)試進(jìn)行到第二步(即速度指令由1變0)時(shí),發(fā)現(xiàn)“a后移”和“積分停止”均為高電平,按電路邏輯,應(yīng)為低電平,據(jù)此查對(duì)電路,很快找出a2板中與非門dl06(型號(hào):fzhi01)有問題,更換后,故障排除。

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